企業(yè)動(dòng)態(tài)
黃石新興:以“三圍繞”為著力點(diǎn)創(chuàng)生產(chǎn)佳績
今年一季度以來,黃石新興面對新冠肺炎疫情給生產(chǎn)帶來的影響,以全年生產(chǎn)指標(biāo)不減,生產(chǎn)目標(biāo)不變的新常態(tài)為動(dòng)力,以降低生產(chǎn)成本、提升生產(chǎn)效率為著力點(diǎn),通過找差距、查不足、定措施、挖潛力,找準(zhǔn)制約后九個(gè)月穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的瓶頸問題和薄弱環(huán)節(jié),精準(zhǔn)施策。在系列措施的實(shí)施下,3月份,黃石新興鑄管成型產(chǎn)量及熱模線入庫產(chǎn)量分別創(chuàng)歷史佳績,為企業(yè)完成年度預(yù)算指標(biāo)摁下了精準(zhǔn)“快進(jìn)鍵”。
聚焦問題點(diǎn),圍繞工藝操作挖潛增效
針對鑄管離心機(jī)生產(chǎn)中鑄管管重控制問題,鑄管部在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上,開展常態(tài)化控制有效壁厚質(zhì)量活動(dòng),針對壁厚均勻性,建立機(jī)長專項(xiàng)核算獎(jiǎng)勵(lì)考核機(jī)制。組織開展水冷離心機(jī)石墨流槽攻關(guān)試驗(yàn),降低流槽鐵比重。通過降低管模承口直管段尺寸誤差,來減少鐵料浪費(fèi),提高管身壁厚均勻性。在生產(chǎn)中,注重減少熔煉扒渣機(jī)冷料流失,組織扒渣機(jī)、渣坑、球化區(qū)冷料及時(shí)回?fù)臁⒒厥铡Mㄟ^一系列內(nèi)部工藝操作問題的改進(jìn)與挖潛措施來增加生產(chǎn)效益。
統(tǒng)籌生產(chǎn)線,圍繞設(shè)備改造提產(chǎn)增效
由于疫情影響生產(chǎn)量,要完成全年總目標(biāo)的有效途徑就是對現(xiàn)有設(shè)備實(shí)施提產(chǎn)增效改造。鑄管部問計(jì)職工,組織熱模、水冷線生產(chǎn)工序設(shè)備管理人員對設(shè)備進(jìn)行“拿脈問診”,梳理出冷模離心機(jī)管模改造、離心機(jī)5#機(jī)降溫改造、熱模整涂增加臨時(shí)養(yǎng)生爐等25項(xiàng)提產(chǎn)增效項(xiàng)目。針對現(xiàn)有水冷管模插口不好清理的難題,最終實(shí)施將插口端部車短,插口端蓋減薄的方法,達(dá)到澆鑄時(shí)殘?bào)w環(huán)變窄,以此降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)節(jié)奏。針對目前5#離心機(jī)提高生產(chǎn)節(jié)奏時(shí)管子降溫慢,橢圓管較多的生產(chǎn)問題,通過在拔管機(jī)構(gòu)旋轉(zhuǎn)拖輪冷卻處加裝噴淋冷卻裝置改造,提高冷卻效率,達(dá)到提高機(jī)時(shí)產(chǎn)量、減少橢圓廢品效果。為加快技改項(xiàng)目進(jìn)度,鼓勵(lì)項(xiàng)目技改創(chuàng)新,鑄管部還對技改項(xiàng)目按增效價(jià)值核算進(jìn)行內(nèi)部申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。
對標(biāo)成本面,圍繞生產(chǎn)成本降本增效
鑄管部注重管控每個(gè)原材料合理消耗的工序環(huán)節(jié),圍繞生產(chǎn)鐵耗、鎂耗、漆耗、模粉、硅藻土等原材料短板指標(biāo)進(jìn)行攻關(guān),分析影響成本上升因素,制定切實(shí)可行的解決方案。鐵耗管控從控制承插口壁厚開始,使用特制的工具進(jìn)行測量,根據(jù)測量結(jié)果,對參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,使得承插口壁厚接近目標(biāo)壁厚。鑄管部還對對熔煉鎂耗進(jìn)行管控,加長現(xiàn)有槍,加大反應(yīng)室,使槍底部與包底接觸,延長球化時(shí)間,以達(dá)到鎂塊能夠與鐵水充分反應(yīng)。與此同時(shí),鑄管部還與武安、蕪湖等兄弟單位對標(biāo),與鑄管行業(yè)先進(jìn)水平對標(biāo),及時(shí)發(fā)現(xiàn)自身不足,開拓了降本增效的工作思路,促進(jìn)了管理創(chuàng)新和效益提升。(張宏)